导语:本文详细阐述了油路设计中各关键因素的优化策略,并对多种方案进行了深入对比分析。本篇文章旨在解读其设计过程,期望为解决实际问题提供有益的参考。今天,我们将分享一篇关于电动汽车转子油冷电机方案研究的文献解读,该文详细介绍了油路设计中的每个变量优化过程,并对各种方案进行了全面比较分析。本文将深入探讨其设计思路,希望能够帮助大家更好地解决实践难题。一、转子油路走向首先,我们要探讨的是一种与传统不同之处在于,在一般定子水冷系统基础上增加了转子的冷却系统。该系统采用环形油道布局,其中冷却液从前盖进入机壳,然后通过后盖汇集至转子内部,再从转子内部返回到前盖出口。此外,这种结构还引入了一种独特的多入口出口机壳轴向通道,减少了流阻。二、电机结构为了实现上述走向,本电机采用特殊前后盖和机壳结构,如图所示。值得注意的是,这种设计不仅提高了通道效率,还增强了整体稳定性。此外,对于转子的加工工艺,由于考虑到了高精度要求,其采用分段加工并焊接技术(此技术可参考另一篇相关论文),以确保最终产品质量如图所示。三、仿真迭代过程仿真主要包括温度场和磁场双向耦合分析,其基本流程如下所示。在仿真中,我们首先设定初始温度,然后通过计算损耗再更新温度分布,以此反复迭代直至达到稳态。此时,为了缩短仿真时间,我们采取2D数模模拟磁场,而3D数模则用于温度场分析,同时利用经验值来估算空气间隙换热系数四、实际测量验证通过测量不同位置和实际温度值,与预测结果进行比较分析,最终发现2300rpm及7.38Nm工作状态下,误差控制在10%以内,如下图所示五、优化策略1. 选择适宜的机械风扇或散热器配置,以提升总体性能。
2. 转子的进出口角度调整,为进一步改善流线效果。
六、实验方法 本次实验主要包括两部分:第一部分是单元测试,即在一个封闭空间内,将电动车辆配备具有新型换热装置的发动机放置其中,从而监控其运行情况;第二部分则是在开放环境中进行全车试验,即将装配好的发动机会话带到户外环境中,以观察其长时间运行后的表现。
七、实验结果 实验结果表明,在相同条件下的风冷方式需要80分钟才能达到150℃以上,但随着时间推移无法达到平衡状态。而对于单壳体加轴涡轮增压式换热装置,则可以在30分钟内迅速降低至70℃左右且保持平衡。而且,可以看出即使相隔较远时段,也能保持较高效率。
八、小结 最后,本文提出的这一新的换热系统显著超越传统风冷和单壳体涡轮增压式换热方式,不仅线圈温降达到了50%,甚至超过这两个传统方法,使得这种设备成为提高整个交通工具效率的一个有效途径。